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玻璃钢除雾器操作性设备事故

玻璃钢除雾器除尘器在运行过程中,因操作(程序和参数)错误而导致的设备事故称为操作性设备事故。如:设备试车过程强调无负荷试车,错误地将阀门开度调至零位关闭状态(设备压力接近一101.3kPa的标准真空状态),在设备耐压强度与刚度设计不足时,设备结构的薄弱处可能被吸瘪或喘振;在误操作时,也可能引起操作程序与运行参数的重大改变,导致设备的剧烈振动与伤害,也可能被吸瘪而引发的设备事故,或使用中对寒冷气候未予重视等。

   案例1:某轧钢除尘系统应用4~JSSl44型塑烧板脉冲除尘器,投产后实测风量320000m3/h,过滤速度0.93~1.03m/h,设备阻力1800Pa;人口粉尘平均质量浓度314.5mg/m3(143.2—593.2mg/m3),出口粉尘质量浓度11.Omg/m3,除尘效率96.42%,粉尘回收量1.78t/a。投产后性能稳定,运行可靠,说明用于饱和气体除尘是成功的。

   某年冬季,在热轧机例行检修过程中,除尘机组空载运行8h,车间内低温(一18~C)

空气照常通过塑烧板除尘器;待精轧机组检修后正式投产时,发现引风机抽不进风、除尘器箱体剧烈振动,经查原来湿塑烧板已冻成冰塑烧板了。面对现实,紧急研究,采取除尘器室暖气恢复和关闭除尘器前后阀门,缓慢往除尘器箱体内通饱和蒸汽(o.25MPa)的解冻方案;12h后解冻成功,塑烧板脉冲除尘器恢复正常使用。设备事故分析确认:本次设备事故是一例不按运行规程操作酿成的操作性事故。

   案例2:湖北省某矿业公司链算机回转窑球团厂,WP294-4型双室四电场静电玻璃钢除雾器除尘器,烟气流通面积为293.94mz;负压为8000Pa;烟气温度为169℃;烟气最大处理量为1054250m3/h;进口烟气含尘量6.10g/m3。除尘器有8个灰斗。

   球团厂投产几个月后,于某年12月26日,玻璃钢除雾器静电除尘器5号灰斗突然塌落,灰斗带灰几百吨重砸向下部钢筋混凝土框架梁,将标高9m处一根框架梁(L=5.63m)砸断成两截;将标高9m及3m处各一根框架梁(L=10.58m)砸弯变形;将标高3.5m及2.15m平台砸裂;输灰设备砸坏;最后掉落在5号灰斗外侧的车棚上,将车棚砸塌,几百吨灰尘撤落在地面及平台上。

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